为确保节能项目运行平稳和观察项目的长期效果,茂名石化芳烃车间一直跟踪着该车间四个节能项目的运行情况。11月份,2号加氢装置出现了二段反应压缩机出口温度超标、电机负荷增加的情况,如果这种情况继续恶化的话,将会影响装置的高负荷运行。面对问题,工艺员谢海华从设计源头查找原因,将各个部位的操作参数与设计数据进行比对,经过反复研究并拟定相关方案,带领班组人员,克服各种困难,在确保安全风险的前提下,果断切换至二段反应新增冷分离罐VB-762N返回热分离罐VB-760的上进料流程。
经过一段时间的反复摸索和尝试,取得了很好效果,不但将冷分离罐进料的温度降低了差不多10℃,使得二段反应压缩机的负荷恢复正常,还提高了热分离罐的液相物料温度,而且也使得下游稳定塔的再沸蒸汽用量降低了约0.6t/h,进一步提升了2号加氢装置的节能降耗水平。据此估算,每年可以降低操作费用约80万元。