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冷凝器脱盐水改造节能减排

   2014-10-09 中国节能网1990
核心提示:吉林石化公司化肥厂日前对丁辛醇装置WA409稳定塔冷凝器进行脱盐水改造,改造后不仅减少了公用工程循环脱盐水的使用量
      吉林石化公司化肥厂日前对丁辛醇装置WA409稳定塔冷凝器进行脱盐水改造,改造后不仅减少了公用工程循环脱盐水的使用量,也减轻了对设备的腐蚀损害,提升了换热效果,实现了节能减排。
 
  该厂WA409稳定塔冷凝器是丁辛醇装置龙头岗位羰基合成单元的换热设备,为螺旋板式换热器,换热面积29.4平方米,安装在KA403稳定塔顶部,可将塔顶放空轻组分中的混醛冷凝下来。由于设备换热结构特殊,不能采用简单机械方式进行直接清洗,只能在停车时用冷却水实行化学清洗。但冷却水杂质相对较多,每次化学清洗后不久,冷凝器内就会结垢,影响换热效果,导致冷凝器出口温度升高,正丁醛不能完全冷却,致使弛放气排放夹带混醛,能耗和废气排放浓度高。
 
  为此,他们通过多次现场排查、反复研究论证和严密的工艺流程设计,决定利用同一单元的高、低压蒸发器冷却脱盐水代替WA409的循环冷却水,并对该单元脱盐水系统进行重新配管改造。改造后所使用的脱盐水水质干净,各项工艺参数符合WA409使用标准,且可循环使用,减少了公用工程循环脱盐水的使用量,延长了化学清洗周期。
 
  同时,换热器改造后,设备出口温度由原来夏季最高温度60℃降至45℃以内,在提升了冷凝器换热效果的同时减少了弛放气内夹带的混醛量,节能减排效果突出。据核算,每年可减少正丁醛损失80吨,约合52万元,减少化学清洗费用6000元。
 
 
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