12月18日,按照安庆石化工程部排定的网络计划,生产部、安环部、机动部、电仪部、作业部等相关单位发挥团队力量,在确保炼油一部裂解装置安稳连续生产不停工的情况下,在线告捷烟气电除尘电负荷转接、DCS下装工作,为烟气电除尘项目建成投用打赢第一战。
和该装置相配套的烟气电除尘环保项目,引进比利时哈蒙公司电除尘先进技术,是集团公司和安庆石化“碧水蓝天”环保规划之一,自6月下旬破土动工以来,已施工近半年,目前进入中交冲刺阶段。该项目建成投用后能烟气净化,每天脱除粉尘有近473吨,粉尘脱除率大于90%,使排放烟气颗粒物浓度小于50毫克/标准立方米,优于新国标。
项目中,在裂解装置低压配电室,增设了两台低压柜,要拼接在装置原有0.4千伏系统3段、4段上。两台低压柜拼接改造期间,装置必须分段停电,停裂解机柜间的仪表市电电源后,才能进行母线搭接,但分段停电后,势必对用电设备和负荷产生一定的影响,如果操作不当,会造成装置紧急停工。
该部不仅梳理统计装置3段、4段低压用电所有负荷,掌握每段电柜柜号,及每个电柜所带仪表、机泵负荷名称。同时,该部提前组织职工检查气压机入口放火炬等紧急备用线、将反应器预提升干气改为蒸汽,同时制定操作台DCS仪表数据不更新或黑屏预案、催化裂解装置烟气治理项目机柜间停市电事故预案,做好紧急停工准备工作。
当日,为了提高作战能力,公司相关单位领导现场指挥,该部领导、装置技术人员全部到装置,班组大休职工、班组骨干也赶到装置。该部做好风险评估,做好人员分工,明确责任,分别在装置事故自保阀、关键机组、重要塔罐液位等关键部位,派专人现场蹲守,做好停工应急准备。同时为确保数以千计的仪表能正常工作,增加盯表人数,要求职工记下关键液位、压力等工艺参数和调节阀阀位,以便解决DCS数据不更新、调节阀失灵、黑屏等突发状况。
9:00左右,炼油一部、电仪部、项目实施单位做好技术对接,就在线作业过程中的安全风险进行了逐级评估、确认,落实防范措施后,指挥人员、现场人员、盯表人员各就各位后,按照轻缓急重原则,开始逐级分步停用3段电路7台电柜,进行烟气电除尘电负荷转接工作。在3段电路停电时,装置用电暂时由UPS备用蓄电提供电源,装置指挥人员加强和电仪人员沟通联系,盯表人员盯紧屏幕、现场人员随时待命,11:00,4段电路成功送电,装置用电恢复正常,下午近17:00,烟气电除尘两台低压电柜拼柜结束,3段电路恢复供电。
下午15:00左右,经过大家的努力,历经近一个小时的 DCS下装过程成功结束,烟气电除尘75个控制系统、操作画面也成功在装置DCS操作台上添加。