7月2日,天河热电#1机组小修结束,燃料环保分场在一号炉大修期间,及时对吸收塔内的两支喷枪喷水角度由60度倾角改变为180度倾角,减少消石灰用量。仅此项,年度节约资金410万元。
该分场在一号路炉大修期间,组织技术攻关小组,对脱硫所有设备进行技术改造。通过现场模拟和构思,针对吸收塔两支喷枪喷水位置和安装角度存在喷水不匀称,吸收塔内消石灰有干有湿,浪费水资源和影响消石灰循环再利用的问题,进行技术攻关。
在现场反复研究讨论,决定对一号脱硫岛手动调整物料循环阀开度,降低吸收塔床层压降,改为自动控制物料循环阀开度,并自动平衡吸收塔床层压降及各灰斗料位,增加吸收塔床层压降和出口二氧化硫的稳定性,遏制出口二氧化硫浓度忽高忽低和排放超标的现象,保证二氧化硫浓度排放,降低在国家规定数值以下,实现节能环保和节约资金双赢。
通过一号脱硫岛的试运行,效果明显。于是,对二号脱硫岛的喷枪喷水设施同时进行改造。两台设备,均已实现技术攻关。据初步统计,改造后较往年消石灰用量减少3800吨,生石灰用量降低了35%,以每吨370元计算,年度可节约资金410万元。实现了节能环保双丰收。