近日,山西塔山发电公司#1机组脱硝旁路烟道改造通过竣工验收,标志着公司#1、#2机组脱硝系统实现了全负荷投运,彻底解决了低负荷时脱硝系统退出运行这一技术难题。
公司#1、#2机组分别于2012年和2013年进行了烟气脱硝改造,但是脱硝改造投运后脱硝装置可用率一直较低,原因是脱硝装置催化剂反应温度必须保证在310℃以上,而机组负荷在400MW以下时进入催化剂烟气温度低于310℃,脱硝系统退出运行,不能满足环保排放的要求。为了保证脱硝装置长期正常投入,必须对提高脱硝装置入口温度,经过公司专业技术人员多方调研、研究、论证,最终确定了改造方案。脱硝旁路烟道改造具有投资小、效果好等优点,在低负荷时,打开旁路烟道使高温烟气直接进入脱硝入口,提高脱硝入口烟气温度,确保脱装置可用率,通过调节挡板调节烟气流量可使催化剂工作于最佳反应温度范围,增强了脱硝反应效果,提高了脱硝效率,保证了机组排放指标达到国家标准规定的要求。
2015年公司利用机组检修机会,对#1、#2机组实施了脱硝旁路烟道改造,目前脱硝系统运行正常,随着湿式电除尘投运,机组三大环保排放指标合格,达到了超低排放的要求,实现了“清洁生产、绿色发电”的环保目标。