蔚蓝的天空,青翠的树木,洁净的空气……没有人不爱这“高颜值”的大气环境。承载着太原市发电、供热重担的大唐太原第二热电厂,在2015年先后进行了储煤场全封闭、乏汽余热利用、超低排放改造等一系列节能减排、低碳环保的工程项目,桩桩件件都是大手笔、重头戏,不仅以实际行动勇担社会责任,为太原市的环境保护和经济发展做出新的贡献,同时也增加了企业后续发展实力,赢得更大经济效益。
全封闭储煤场,截断扬尘污染
经多方论证,今年3月份,该厂投资5000余万元的条形煤场封闭改造工程正式开工。工程建设规模21672平方米,采用大跨度空间网壳结构和彩钢板把储煤场完全遮盖住,建成稳定安全及环保的建筑物。
3月25日,打下第一根桩;4月25日,储煤场全部退出运行,基础开挖;5月,挡煤墙成功到顶;9月底全部工程圆满结束,新的全封闭储煤场正式投入运行。
此项储煤场全封闭工程,结构设计达国内先进水平。改造后的储煤场长为250.68米,跨度86米,净高26米,可储煤7.5万吨。煤场内设置了移动式喷淋洒水设备,由专人负责操作管理,每天喷淋洒水不少于2次。同时,煤场内还安装了温度、烟雾、一氧化碳监测设备、防贮煤自燃设备和消防炮灭火系统等完善的消防设施。储煤场出入口设置固定的车辆冲洗设施,冲洗进出车辆……储煤场全封闭完全截断了扬尘污染,还减少了燃煤损耗,起到了巨大的环保作用。
乏汽余热利用,节能降耗最大化
乏汽余热利用改造,对大唐太原第二热电厂并不是一个新课题。早在2012年,该厂就在大唐集团公司首家开展了此项工作,对企业六期两台30万千瓦机组进行了余热利用改造,其成果荣获全国电力行业科技成果一等奖。今年该厂又对新投产的七期两台33万千瓦机组进行乏汽余热利用改造。
乏汽余热利用改造,就是采取先进的技术手段,在汽轮机到空冷岛的排汽管道上,另外加装前置凝汽器、热泵等余热回收设备,回收主机冷凝器中排向大气的部分汽化潜热,对热网的回水进行加热,从而使机组在不增加能源消耗的前提下提高供热能力和供热量。
该项改造工程于11月下旬圆满完成,回收乏汽310吨/小时,回收功率199.7兆瓦,年回收热量2564万吉焦。为太原市新增集中供热面积375万平方米,回收的余热量相当于每年节约8.8万吨标准煤。按年利用小时5000小时计算,每年减排二氧化碳23万吨,减少二氧化硫排放量358.1吨,减少烟尘排放量198.5吨,减排灰渣1万吨。项目投产后,电厂可增加年利润(税后)1039万元,取得了良好的社会效益和经济效益
超低排放改造,企业的社会责任
2015年3月2日,省经信委下发《关于按时报送燃煤发电机组超低排放改造项目进展情况通知》,该厂七期两台机组被列为我省2015年底前必须完成超低排放改造的项目之一。
对此,该厂高度重视、抢抓先机,要求确保安全、质量的前提下,坚决兑现对省政府的承诺。该厂发扬老企业敢打硬仗、能打胜仗的作风,周密策划、细致分工、统筹组织,按照七期、六期机组划分,将改造工程进一步细化,将任务落实到人、时间节点落实到位。同时,为确保工程安全、优质、快速开展,该厂严格落实各项安全措施,逐级落实安全责任制,同施工方一起实行24小时日夜轮班制,通过“不间断、零距离”监护,确保有现场作业的地方就有专职安全监督人员。
11月中旬,该厂超低排放改造完成投运后,4台机组环保指标水平得到进一步提升,其中,烟囱出口烟尘排放浓度低于5毫克/立方米(国家限值为30毫克/立方米),二氧化硫排放浓度低于35毫克/立方米(国家限值为200毫克/立方米),氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米(国家限值为100毫克/立方米)。按年利用小时5000小时计算,每年减排二氧化硫4028.9吨,减少烟尘排放量366.26吨,氮氧化物减排量为1220.88吨,对于太原市环境空气质量的改善具有重要意义。