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   2014-08-13 中国节能网3250
核心提示:精品案例案例一:1、项目背景:邵阳某皮革厂成立于1993年,是全国最大的皮革出口商之一,该工厂目前有三台燃煤锅炉,其中一台6吨锅炉存在燃煤
  


精品案例

案例一:
1、项目背景:邵阳某皮革厂成立于1993年,是全国最大的皮革出口商之一,该工厂目前有三台燃煤锅炉,其中一台6吨锅炉存在燃煤成本过高、司炉工技术不过关等问题,为了提高生产率,降低能耗,该皮革厂特委托我公司对其进行锅炉托管服务。
2、该锅炉使用情况:该锅炉2011年12月14日出厂,实际上去年9月份才开始投入使用,由于个人操作不当,曾使锅炉的煤闸板烧坏。
3、改造要求
(1) 甲方保证每年18000吨的最低蒸汽量
(2)托管期内锅炉产生的废气和废水排放符合国家标准
4、改造方案
(1)加强管理培训,提高司炉工的责任心;
(2)改变燃煤品种,采购4700 Kcal /kg燃煤;
(3)对锅炉省煤器部分做出改动,在省煤器烟气出口位置加装一套换热管装置。
5、经济效益
(1)锅炉烟气流量平均为12000m3/h,烟气比热按照1.38kJ/(m3•℃)计算,则可回收的热量Q=12000×1.38×(170-145)=4.14×105 kJ/h。同时考虑到有部分热量会散失(包括管道的表面热损失等,实际回收效率按照85%计算),全年可有效回收的烟气热量(一年按320天计算)为2.7×109 kJ/a,折算成标煤为91.8tce/a,回收的热能可以产生0.6MPa,165℃的蒸汽量为977t/a。

案例二:
1、项目背景:某毛纺有限公司现有三台燃煤锅炉,其中导热油锅炉一台、蒸汽锅炉两台(一用一备)。产出的蒸汽用于生产及冬季采暖,上煤出渣方式均为单台独立配置:一是人工推车将煤运至炉前斗式上煤机;出渣机将炉渣排出后,二是人工推车将渣运至锅炉房外。为了节约成本,降低能耗,特委托我公司将其中1台蒸汽锅炉改为燃用生物质燃料锅炉。
2、该锅炉使用情况:
目前作为备用锅炉间歇运行,设备腐蚀,磨损,受热面积灰结焦不严重,锅炉内部炉墙(隔烟墙)有破损现象。锅炉炉墙保温层有部分脱落漏空。
3、锅炉改造要求:
a.将燃煤锅炉改为燃用生物质燃料锅炉
b.保持现有锅炉承压部件不动
c.改造后锅炉出力不小于现有出力
d.改造后蒸汽参数满足生产用气要求
e.工程施工质量合格
4、改造方案
我公司技术团队根据锅炉现状及锅炉房内外场地情况,综合考虑,设计出了改稿方案,具体内容如下:
(1) 生物质燃料燃烧方式:
采用层燃+室燃联合的复合燃烧方式,即:切割后的散料(或压块成型燃料)在链条炉排上燃烧;粉状燃料喷入炉膛后在空间燃烧。
(2)给料方式:
散料:锅炉房外配料场→斗式提升机→皮带输送机→炉前料斗→链条炉排;
粉料:锅炉房外配料场→气力输送管道→喷嘴→炉膛空间。
(3)出渣方式:
利用现有的链板出渣机出渣,人工推车运至锅炉房外。
(4)除尘系统:
保持现有的除尘系统不变。
(5)吹灰方式:
新增1套声波吹灰系统,对各受热面进行在线吹灰。
(6)二次风装置:
在现有省煤器后的室外烟道上,加装一台热管空气预热器,利用烟气余热将空气加热至80~100℃,热空气通过管路送入炉膛助燃。
(7)风机等设备的电机均采用变频控制。
(8)生物质燃料储存及厂内运输:
在锅炉房西侧设置600m²(长30m,宽20m)的燃料存放仓库,作为燃料运至厂内的中转库;用车辆将燃料从中转库倒运至锅炉房东侧的配料场(长26m,宽8m)。

案例三:
1、项目背景:某食品公司常年运行一台6T∕h蒸汽锅炉,锅炉运行中都有大量高温烟气排出,不仅造成环境污染还浪费了大量的可利用热能,在能源日益紧张的情况下,企业的运营成本不断提高,这种潜在的浪费是不容忽视的,因此锅炉烟气废热回收再利用成为企业降低成本的重要措施之一。
2、改造要求:
回收锅炉烟气余热,提高锅炉补水温度,达到降低排烟温度,节能减排降耗,提高锅炉热效率的目的。
3、改造方案:
(1)蒸汽锅炉排烟参数:
该公司6T∕h蒸汽锅炉排烟温度在175℃左右,锅炉负荷按照80%设计。
a. 排烟温度:175℃
b. 实际排烟量:9000 Nm³/h
c. 改造后排烟温度:≤130℃
 4、经济效益:
(1)折算节约的煤:
原煤发热值按照5000kcal/kg计算:
节约煤量=13.63万kcal/h÷5000kcal/kg   
≈27.2kg/h
 (2)每年收益:
每年运行按11个月,每月按30天,每天按运行20小时,每T煤炭价格按照650元计算:
650 元/t×0.0272t/h×20h/天×30天/月×11月/年
≈10.17万元/年
综上所述,6T/h 蒸汽锅炉烟气余热回收改造工程每年节能效益在10.17万左右。

案例四:
1、项目背景:
某制药公司常年运行一台10T∕h蒸汽锅炉,锅炉运行中都有大量高温烟气排出,不仅造成环境污染还浪费了大量的可利用热能,在能源日益紧张的情况下,企业的运营成本不断提高,这种潜在的浪费是不容忽视的,因此锅炉烟气废热回收再利用成为企业降低成本的重要措施之一。
2、改造要求:
回收锅炉烟气余热,提高锅炉补水温度,达到降低排烟温度,节能减排降耗,提高锅炉热效率。
3、改造方案:
(1)蒸汽锅炉排烟参数:
该公司10T∕h蒸汽锅炉排烟温度在230℃左右,锅炉负荷按照80%设计。
a.排烟温度:230℃
b.实际排烟量:15000Nm³/h
c.改造后排烟温度:≤130℃
(2)每小时回收热量:
烟气温度从230℃降至130℃,每小时可回收热量:50万大卡。
(3)软化水提高温度
热损失10%计算,换热器进口水温(环境温度)按平均20℃计算,通过超导热管换热器加热后,可以将出水温度提高50℃左右,可使锅炉补水温度提高至70℃左右。
 4:经济效益:
 (1)折算节约的煤:
原煤发热值按照5000kcal/kg计算
节约煤量=50.5万kcal/h÷5000kcal/kg≈90kg/h   
 (2)每年收益:
每年运行按11个月,每月按30天,每天按运行20小时,每T煤炭价格按照680元计算:
680 元/T×0.09T/h×20h/天×30天/月×11月/年≈40.39万元/年
 
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